新闻中心News
扬子煤制气技术攻关降本20%
中化新网讯 扬子石化煤制气装置通过技术攻关,大幅降低了装置的运行成本。截至11月初,该装置氢气吨生产成本比刚投产时降低约2600元,节约成本达20%,每年可为企业降本增效2000多万元。
扬子石化煤制气装置是中国石化“十条龙”技术攻关项目,采用中国石化自主核心技术,该装置2014年1月建成投产,当年9月完成装置标定,各项技术指标均达到了设计要求,创下了连续长周期运行等多项纪录。但是经济指标与国外先进技术相比,还有一定差距。
为了降低装置的运行成本,车间成立了多个节能降耗攻关小组。针对磨煤机振动大、磨煤效率较低的情况,车间通过攻关,对磨煤机内部进行技术改造,有效降低了磨煤机的振动,减少了泄漏,实现了磨煤机单台运行,减少了氮气使用,每年节约氮气成本约98万元。
煤制气装置在综合能耗和成本构成中,原煤占比60%。为了降低用煤成本,车间努力寻找性价比更高的新煤种来取代现有煤种。通过充分调研,结合装置特点和工艺要求,他们寻找到了价格较低、活性接近的山西煤,并制定了严格的试烧方案。2015年1月份,装置成功试烧了山西煤,氢气吨成本降低约600元。在今年6月份检修期间,车间还更换了部分催化剂,装置改造后在高负荷生产情况下,氢气收率能够提高2%,氢气吨成本降低约550元。